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磨床灰鑄鐵件呋喃樹脂砂澆注系統(tǒng)介紹
http://www.poukuan.com 發(fā)布日期:[ 2013年4月15日 ]
杭州某鑄造廠,1986年批量推行呋喃樹脂造型工藝,1 9 8 8年引進日本成套設(shè)備,經(jīng)多年實踐總結(jié)出了設(shè)計樹脂砂鑄件澆注系統(tǒng)的基本原則,即“快(大流量)、穩(wěn)(防止飛濺及紊流)、順(金屬液流人方向有利于 氣、渣排出)、活(無死角)、封閉、底注、保證壓頭。下面介紹幾個成功地應(yīng)用這些原則的實例。
實例一:小平磨工作臺
原工藝方案見圖4-l(a),在A部位成片出現(xiàn)蜂窩狀氣孔和氣渣孔,廢品率高達50%-60%。
原因分析:原工藝中采用的倒八字形內(nèi)澆道,當鐵液進入型腔后容易在A部位造成死角,使臟鐵液滯留在該處,凝固后形成氣渣孔。
改進方法:將倒八字內(nèi)澆道改為與橫澆道垂直的扁平內(nèi)澆道,消除了死角,完全消除了氣孔、氣渣孔缺陷。
實例二:中、大型工作臺
原工藝見圖4-2(a)和圖4-3 (a)。前者在遠離直澆道一端的吸鐵臺面與導(dǎo)軌上出現(xiàn)成片的氣孔、氣渣孔,造成批量報廢,廢品率高達60%以上;后者缺陷更為嚴重、面積更大,廢品率為100%。
原因分析:內(nèi)澆道采用倒八字形,型腔左端形成死角;澆注系統(tǒng)為頂注,熱鐵 液沒有直接從重要部位導(dǎo)人,鐵液進入型腔后流程長而曲折,造成冷臟鐵液量大且不易上浮至出氣冒口中排出。
改進方法:將頂注改為底注為主(用陶管做內(nèi)澆道),內(nèi)澆道直接從導(dǎo)軌引入,輔以分型面上少量扁平內(nèi)澆道(與橫澆道垂直), 并且適當增大澆道截面積,提高澆注速度。經(jīng)改進后缺陷全部消除,廢品率降為零。此工藝方案已成為臺面類鑄件的典型工藝。
實例三:平面磨床溜板
原工藝見圖4-4(a),是采用兩端進鐵液的澆注系統(tǒng)。黏土二心型砂鑄造時采川幺種澆注系統(tǒng)鑄造的拖板,質(zhì)量較好。但將此工藝用到樹脂砂上時,拖板不長導(dǎo)軌I f I 部出現(xiàn)氣孔和氣渣孔。廢品率達200Z-40%之多。
原因分析:兩端進鐵液至導(dǎo)軌中部匯合發(fā)生碰撞,破壞了鐵液平穩(wěn)流動,而發(fā) 生碰撞的鐵液是先期進入的“冷臟鐵液”(這里所謂的冷臟鐵液是指首先進入的鐵 液流經(jīng)澆注系統(tǒng)及型腔時,尚沒有處在“缺氧”狀態(tài),與鑄型發(fā)生界面反應(yīng),并起到為后續(xù)鐵液當“清道夫”的作用)。這部分鐵液中夾雜了不少渣和氣,溫度也較低。顯然有機鑄型的先期冷臟鐵液比黏土砂嚴重。如何將這部分臟鐵液順利排除或 導(dǎo)引到不重要的地方,以免鐵液凝固后留下氣孔與氣渣孔,是制訂樹脂砂鑄造工藝方案的重要任務(wù)之一。本零件結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,冷臟鐵液碰撞后上浮較困難,致使導(dǎo)軌 中部出現(xiàn)氣孔與氣渣孔。
改進方法:如圖4-4 (b)所示,將兩端直澆道改成一端直澆道,當然截面積要足夠大。在導(dǎo)軌另一端設(shè)置暗冒口或溢流明冒口。改進后導(dǎo)軌氣孔、氣渣孔缺陷完全消除,使廢品率降為零。
實例四:復(fù)雜磨頭體
原工藝見圖4-5(a),直澆道設(shè)在砂芯中部,內(nèi)澆道以直澆道底部為中心,呈放射狄分布,無橫澆道。此工藝在黏土砂鑄造時就常出現(xiàn)中間孔上部及頂面上的夾 渣、夾砂缺陷,幾乎每只都要通過熱焊補加以挽救。樹脂砂一開始沿用此工藝,情況更嚴重,常發(fā)生嗆火,中間孔上部及頂面常被嗆空而報廢。偶爾澆成的鑄件,中間孔上部及頂面的夾渣、夾砂仍十分嚴重,缺陷發(fā)生率為IOO%。
原因分析:中間砂芯出氣不暢,直澆道較深,涂料涂敷困難,不能抵抗高溫鐵 液長時間沖蝕。
改進方法:將澆注系統(tǒng)從砂芯中移出到砂型上,使砂芯排氣通暢;內(nèi)澆道改用 多道陶管從上分型面的橫澆道直接引到底部,消除了長直澆道刷涂料難的問題,大大提高了澆注系統(tǒng)的耐沖蝕能力。改進后的工藝見圖4-5 (b)。
采用新工藝后,解決了該鑄件長期靠熱焊補回用這一老大難問題,可生產(chǎn)出無 缺陷的鑄件。
實例五:機床底座
該鑄件是出口日本的鑄件,材質(zhì)HT250,重量650kg。鑄造工藝為兩箱造型,零件頂面朝下。一開始依照日本原方案采用頂注形式,即內(nèi)澆道開在分型面上。結(jié) 果位于底面的加工面上出現(xiàn)氣孔,廢品率有時達70%-80%。
原因分析:該鑄件有一定高度,采用頂注鐵液流動不平穩(wěn),不利于先期進入的冷臟鐵液順利上浮。
改進方法:采用陶管做內(nèi)澆道,改頂注為底注,從而消除了氣孔缺陷。
實例六:加工中心床身
是出口日本的鑄件,材質(zhì)HT250,重量870kg。鑄造工藝為兩箱造型,零件頂面朝下。原日本方案的澆注系統(tǒng)為三層階梯澆道,但底面內(nèi)澆道數(shù)量較少,主要靠中層和頂層內(nèi)澆道進鐵液。鑄件在導(dǎo)軌上常出現(xiàn)氣孔,有時還有砂眼,廢品率達60%~70%。
原因分析:該零件高度為780mm,常規(guī)的階梯澆道并不能保證鐵液分層進入型腔,實際上各層內(nèi)澆道同時進鐵液,造成型腔內(nèi)鐵液流動不平穩(wěn),紊流、飛濺都可能產(chǎn)生。另外,含有氧化渣、氣的臟鐵液不可能平穩(wěn)上浮到鑄型頂面排出。
改進方法:取消階梯澆道,用陶管直接從分型面橫澆道將鐵液引到底面導(dǎo) 軌和其他重要部位。改進后導(dǎo)軌上氣孔缺陷基本消除,廢品率下降至2% 以下。
實例七:床身
是出口日本的鑄件,材質(zhì)HT250,重量1760kg,工藝方案見圖。
采用底注可保證置于底面重要部位的質(zhì)量。但鑄件頂面上則易產(chǎn)生氣孔、渣孔。尤其頂面為大平面、又有加工要求或防滲漏要求(如油池底面)等情況時,常用方法是以底注為主,在頂面適當加幾道內(nèi)澆道,并在這些內(nèi)澆道對面設(shè)置適當?shù)? 溢流冒口,在澆注時,讓冷臟鐵液從溢流冒口溢出一些,這樣可以明顯改善頂面質(zhì) 量。本鑄件采用這種方案后,不僅保證了底面導(dǎo)軌的質(zhì)量,也獲得了比較滿意的頂面質(zhì)量。
小編:張玉梅
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